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    針對動態分析的龍門起重機結構優化研究分析

    來源:愷德爾起重機安全監控管理系統專家 發表日期: 2017-10-05 17:36:00

    目前,現役港口起重機多采用靜態設計-動 態補償的設計方法,即對動態載荷考慮添加安全 系數進行補償,這種方法簡化了設計過程,保證 了起重機滿足靜強度、靜剛度要求。但由于未進 行動態特性分析,起重機作業的動態穩定性無法 預估,給實際生產帶來困擾。


    對某港口 JQ50軌道式龍門起重機的安全狀況 進行檢測發現,其實測最大工作應力為227 MPa, 作業過程中整機結構振動明顯,運行不穩,存在 安全隱患。根據檢測結果,起重機強度滿足設計 要求,但動態性能可能存在問題。因此,有必要 對該機動態特性(結構模態和起升動載響應特性) 進行分析,探討上述問題產生的原因,提出合理 的優化改造方案,以提高作業生產率。


    一、龍門起重機基本結構

    如圖1所示,為JQ50龍門起重機JQ50的結構,主要有下橫梁、剛性支腿、柔性支腿、端梁、主 梁和門框等組成,其基本性能參數見表1

    龍門起重機基本性能參數


    二、基于Ansys的動態特性分析 2.1理論基礎

    龍門起重機的動態問題屬于有限個自由度彈式中:[M]、[C]、[幻分別為系統質量矩 陣、阻尼矩陣和剛度矩陣,5(〇、F(〇分別為系 統節點位移向量和激振力向量。


    龍門起重機模態分析主要用于確定結構的振 動特性(固有頻率和振型),可在結構無阻尼自由 振動狀態下獲得,即取F(〇為零矩陣,阻尼忽略 不計,模態計算可轉化為求解方程(1)的特征值^ 和特征向量5(〇的問題。


    龍門起重機起升動載響應主要研究小車跨中 起吊瞬間(危險工況)整機系統的位移、速度、 加速度動態變化規律。假設鋼絲繩為無質量線彈 性體,大車軌道為剛性體,則吊重離地起升過程 可表示為圖2所示雙自由度振動模型[3]。


    由于起重機體積龐大,結構復雜,采用實驗 方法進行模態和動載響應分析具有很大困難,本 文采用Ansys分析JQ50龍門起重機的動態特性。


    2. 2基于Ansys的模態分析


    圖3為在Ansys中建立的JQ50龍門起重機有 限元模型。根據平衡方程,模態計算時施加零位 移約束,并忽略力、壓力和加速度等載荷條件[2]。


    表2為JQ50龍門起重機前10階模態的計算結 果。因低階模態對結構動態性能影響較大,故將 之作為研究重點。圖4?圖6為起重機前3階振型 圖。模態結果分析如下:

    龍門起重機有限元模型

    階振型圖

    1)第1階頻率為0.573 Hz,這是起重機沿大車軌道方向的振動,由大車起、制動等原因引起, 此為最低頻率,說明系統沿大車軌道方向的動剛 度最弱。目前對龍門起重機沿大車軌道方向的振 動頻率沒有明確規定。


    2)第2階頻率為0.42 Hz,這是起重機沿小 車軌道方向的振動,由小車起、制動等原因引起。

    對橋架或龍門起重機而言,該方向的剛度控制問 題較難解決,亦沒有較成熟的規定。設計手冊中 認為,其振動頻率應控制在1 Hz以上。計算得出 的頻率值偏低,說明該起重機在水平方向的動剛 度不足,有待加強。


    3) 第3階頻率為1.851 Hz,它表征起重機主 梁豎直方向的動剛度,由吊重起升或下降制動產 生。目前這方面的研究較多,普遍認為小車跨中 滿載自振頻率應控制在2?4 Hz之間。因此,起重 機豎直方向的動剛度也有待改善和加強。


    4) 第4?7階振型反映吊重的橫、縱向擺動; 第8階振型反映起重機的垂直扭轉振動。第9、10 階振型反映起重機的水平方向扭轉振動。與前3 階振型相比,它們對整機動態性能的貢獻較小, 故不作


    2.3基于Ansy的起升動載響應分析


    在Ansys中取時間步長At =0. 05 s,仿真時間 t = 18s,以小車跨中滿載起吊瞬間為計算工況, 可得到主梁在垂直方向的位移、速度和加速度響 應曲線,如圖7?圖9所示。動態響應結果分析 《起重運輸機械》2015 (12)

    如下:


    1) 由圖7可看出,隨著時間的推移,系統由 暫態響應逐漸轉化為穩態響應,這是因為阻尼作 用引起能量消耗,系統無法保持等幅振動,而是 一個振幅衰減運動。因此,系統在貨物離地起升 后第1個自由振動周期內動載效應最大,這在圖 8、圖9中也有體現。位移響應曲線與實際起升沖 擊載荷趨勢基本吻合,說明該動態響應計算結果 比較正確。


    2) 利用加速度峰值可對吊重離地起升瞬間最 大結構動應力進行估算,其值約為240 MPa,比安 全檢測所獲得的227 MPa要大,說明結構動強度 峰值比靜強度或穩態條件下的測試值測試值偏大, 但仍在許用應力之內,整機結構強度滿足要求。


    3) 位移動態響應曲線顯示,系統衰減時間在 16 s左右,而起重機設計規范對一般橋式起重機建 議t取12?15 s[3],故t值偏大,說明起升過程振 動劇烈,延長了動態衰減時間。



    三、基于動態分析的結構優化 3.1原因分析


    1) 最主要原因是主梁剛度較弱,當大車、小 車起制動或運行時,引起整機沿大車和小車軌道 方向的劇烈振動。


    2) 起升速度偏大,造成滿載起吊瞬間激振力 過大,動態響應時間過長,使整機作業穩定性變差。


    3) 起重機其他結構如支腿、橫梁等的綜合剛 度對整機動態性能也有一定影響,是造成此問題 的原因之一。


    3.2提出優化改造方案


    針對上述產生原因,可考慮改進起重機主梁 及其他部位的結構,以提高系統動剛度,并適當 降低起升速度,從而改善整機動態性能。


    JQ50是箱形截面的龍門起重機結構系統,其 結構剛度由各箱形截面尺寸決定。文獻[4]研究 了箱形龍門起重機各結構參數相對于系統剛度靈 敏度的大小,基于此文獻研究成果與JQ50龍門起 重機動態問題的原因分析,可確定出表3所示 JQ50龍門起重機合理的結構參數。

    Ansys具有目標優化功能,以動剛度(振動頻 率)為優化目標,以表3參數為優化變量,可對 JQ50龍門起重機的結構尺寸進行優化,各尺寸參 數優化結果如表4所示。


    表4中數據顯示部分結構參數得到改進,這 為起重機的優化改造提供了依據。為了縮短吊重 起升瞬間動態衰減時間,并保證較高的作業效率, 優化改造后JQ50龍門起重機的起升速度由18 rn/ min 調整為 16 m/min。


    3.3檢驗優化方案


    利用Ansys對進行同等改造后的龍門起重機進 行模態和起升動載響應分析,計算結果見表5。


    由表5可知,改造后JQ50龍門起重機的各項 動態性能均滿足規范要求,根據優化結果對結構 進行了加強改造,改造后使用狀況良好,說明此 改造方案合理。


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